布袋除塵器是含塵氣體通過濾布纖維網(wǎng)格,實(shí)現(xiàn)氣體和固體顆粒分離的除塵裝置。布袋除塵器按清灰方式分為:機(jī)械振動式、逆吹風(fēng)式、PPC高壓氣箱脈沖式、低壓脈沖式等,其中低壓脈沖式袋除
布袋除塵器是含塵氣體通過濾布纖維網(wǎng)格,實(shí)現(xiàn)氣體和固體顆粒分離的除塵裝置。布袋除塵器按清灰方式分為:機(jī)械振動式、逆吹風(fēng)式、PPC高壓氣箱脈沖式、低壓脈沖式等,其中低壓脈沖式袋除塵器在水泥行業(yè)應(yīng)用。低壓脈沖式袋除塵器的清灰機(jī)理是依靠瞬間往濾袋噴射高速氣流,同時(shí)吸引周圍5~7倍于噴射氣量的誘導(dǎo)空氣達(dá)到清灰的目的。其優(yōu)點(diǎn)是:結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行穩(wěn)定、清灰、適應(yīng)性強(qiáng)等。
某水泥廠窯尾除塵設(shè)備是2009年投入使用的低壓脈沖式袋除塵器,改造前排放濃度是20~25mg/Nm3,不能滿足現(xiàn)行環(huán)保排放要求。本文以該廠窯尾布袋除塵器為例,針對其過濾風(fēng)速高、運(yùn)行阻力升高、排放不達(dá)標(biāo)等問題,從袋除塵器結(jié)構(gòu)及其他方面進(jìn)行技術(shù)改造。
1存在的問題及分析
經(jīng)過技術(shù)人員在現(xiàn)場仔細(xì)勘察,發(fā)現(xiàn)除塵器設(shè)備殼體的人孔門和檢修門處已腐蝕損壞,抽查發(fā)現(xiàn)部分濾袋有板結(jié)和糊袋現(xiàn)象,設(shè)備運(yùn)行阻力過高,過濾風(fēng)速高。
究其原因主要有:除塵器設(shè)備凈氣室部分箱體發(fā)生腐蝕,凈氣室檢修門密封條老化斷裂,檢修門處多點(diǎn)漏風(fēng),導(dǎo)致凈氣室內(nèi)氣體溫度降低,發(fā)生結(jié)露現(xiàn)象,粉塵顆粒就會黏附在潮濕的濾袋表面,越積越厚,從而形成板結(jié)和糊袋,致使濾袋的透氣性能變差,過濾風(fēng)速升高,凈過濾風(fēng)速達(dá)到1.06m/min,設(shè)備運(yùn)行阻力偏高,超過2500Pa,出口風(fēng)機(jī)負(fù)荷大,易跳停。
2改造方案對比
該廠原有袋除塵器型號:LJPA28147-2×10,是非緊湊型結(jié)構(gòu),采用氣體分布板,清灰方式為離線清灰,頂部設(shè)有檢修吊架,濾袋長度7m,20個(gè)凈氣室分成兩排,單個(gè)凈氣室平行布置兩排脈沖閥(每排8個(gè)),單個(gè)脈沖閥噴吹14條濾袋。設(shè)計(jì)風(fēng)量為950000m3/h,選用4480條濾袋,規(guī)格是Φ160mm×7000mm,過濾面積為15760m2,過濾風(fēng)速為1m/min。本次改造為了滿足水泥企業(yè)粉塵排放濃度≤5mg/Nm3、改造后的過濾風(fēng)速為0.67m/min的要求,需要的過濾面積為23352m2。
為了滿足過濾面積和過濾風(fēng)速的要求,共有3種方案可選:
方案1:替換為加長的濾袋。經(jīng)核算,要將除塵器全部4480條濾袋替換為Φ160mm×10000mm濾袋,需要將殼體加高3m。
方案2:增加濾袋數(shù)量,經(jīng)核算,要增加1926條Φ160mm×7000mm濾袋,并在原除塵器進(jìn)氣端或出氣端增加除塵單元。
方案3:調(diào)整除塵器的濾袋布置方式,適當(dāng)加高殼體高度,濾袋長度統(tǒng)一增加到8300mm,并增加1120條濾袋。
如果采用方案1,選用10m濾袋,原除塵器袋室高度7m,結(jié)構(gòu)上難以10m濾袋的使用;中材裝備集團(tuán)公司曾在某公司4000t/d水泥生產(chǎn)線電改袋改造項(xiàng)目中使用過9m濾袋,而10m濾袋還處于試驗(yàn)研究階段,尚未投入到實(shí)際工程中,業(yè)主采用的可能性低。
如果采用方案2,需要新增4個(gè)袋室,考慮到除塵器的結(jié)構(gòu),只能新增在原除塵器的入口或出口,而除塵器的和出口均無空間布置新袋室。
如果采用方案3,袋室增加高度小,有相關(guān)實(shí)際應(yīng)用案例,業(yè)主易于接受,設(shè)備鋼耗低,資金投入少。
綜上所述比較,方案3的可行性。
3具體改造措施
為了合理優(yōu)化結(jié)構(gòu)和減少改造成本,我們決定保留原布袋除塵器的基礎(chǔ)、輸灰系統(tǒng)、灰斗和殼體、氣路系統(tǒng)的氣源處理元件、儲氣罐和差壓系統(tǒng),拆除原布袋除塵器殼體內(nèi)部的氣流均布系統(tǒng),設(shè)計(jì)新的進(jìn)氣均布系統(tǒng);袋室1300mm;每個(gè)袋室的濾袋數(shù)量由原來的224條增加到280條;采用Φ160mm×8300mm的濾袋;將過濾風(fēng)速降低到0.7m/min左右。
3.1殼體結(jié)構(gòu)改造
3.1.1袋室的改造
原布袋除塵器選用7m濾袋,因此,袋室高度不能8.3m濾袋的使用,需要加高1.3m。同時(shí),袋室的端板、側(cè)板、除塵單元之間內(nèi)隔板,并對原布袋除塵器殼體進(jìn)行加固改造,在袋室上重新構(gòu)造支撐平面,用于承載新增的凈氣室及濾袋、袋籠。
工業(yè)布袋除塵器冒灰原因及處理方法有哪些?
在使用過程中,工業(yè)布袋除塵器經(jīng)常產(chǎn)生灰塵,因此應(yīng)立即停止除塵器的運(yùn)行和維護(hù)。主要原因之一是破袋。吸塵器濾袋磨損。其主要原因是粉塵的磨削力、高溫引起的袋子變質(zhì)和化學(xué)腐蝕。磨削力大時(shí),集塵袋底部磨損嚴(yán)重,系統(tǒng)容量增加,過濾速度加快,磨損也會加快。
大多數(shù)除塵濾袋損壞時(shí),需進(jìn)行更換。此時(shí),關(guān)閉除塵控制器,打開頂部的人孔,取下袋子。拆袋時(shí),先將布袋上口的彈簧圈捏成凹形,拉出除塵袋。在裝新袋之前,花板孔上的灰塵。
不能使用損壞的除塵袋,否則會加速除塵器的報(bào)廢。布袋除塵器出灰時(shí),根據(jù)出風(fēng)口出灰時(shí)與電磁脈沖閥和脈沖控制器相對應(yīng)的位數(shù),可以判斷濾袋是哪種泄漏。在布袋除塵器上,也可以使用閃光燈從上箱的觀察孔中找到灰塵過濾袋;或者打開上蓋,然后打開控制器。工業(yè)布袋除塵器在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)從哪個(gè)文氏管冒灰,即濾袋漏塵。然后按問題處理就可以了。
影響工業(yè)除塵器除塵效果的因素:
工業(yè)布袋除塵器是工業(yè)除塵集塵設(shè)備。這種工業(yè)除塵設(shè)備主要用于粉塵處理。然而,隨著工業(yè)除塵器工作時(shí)間的延長,我們會慢慢發(fā)現(xiàn)除塵器的效果不如以前,吸塵器的吸力經(jīng)常減弱。這種情況往往隨著工業(yè)除塵器使用時(shí)間的延長而變得嚴(yán)重。下面,除塵器廠家將告訴你除塵器效果減弱的相關(guān)因素。在使用除塵器的過程中,會因?yàn)槟承┰驅(qū)е率褂貌涣己陀绊懗龎m效果。但是如果不找出原因,這樣長時(shí)間使用下來,不僅影響凈化效果還縮短使用壽命。為了解決這個(gè)問題,須找出原因,所以讓我們深入了解影響效果的因素。以布袋除塵器為例,影響其除塵效果的因素有十個(gè)。
1、濾袋的選擇:濾袋應(yīng)由、材料制成,包括玻璃纖維布/氈、NOMEX、針刺氈、P84針刺氈等??紤]到包的、性、高溫成本等因素的影響,銅工業(yè)一般使用針刺氈。
2、溫度控制:工業(yè)除塵器常規(guī)袋承受200℃的溫度,處理設(shè)施入口溫度應(yīng)低于200℃。到達(dá)真空吸塵器主體后,通過長煙道氣管控制的煙霧溫度可降至200℃。情況下,可與安裝在總煙道水冷卻器中的煙霧冷卻。
3、除塵器的風(fēng)機(jī)選用:引風(fēng)機(jī)比送風(fēng)機(jī)效果好。
4、機(jī)械拆除比人工拆除方便、干凈,但機(jī)械灰塵成本較高,目前粉塵多采用脈沖法。
5、漏風(fēng)和阻力:理論上,布袋除塵器的除塵效率達(dá)到,但在實(shí)測中達(dá)不到。主要是漏風(fēng)和阻力的影響。漏風(fēng)率越低,除塵效果越好;阻力對除塵效果有影響。經(jīng)常清空濾袋,降低阻力,可以提效果。
6、應(yīng)盡量靠近火爐防塵罩,使其更容易進(jìn)入灰塵罩,加大粉塵量,減少無組織排放。
7、設(shè)備維護(hù):設(shè)備和包裝袋應(yīng)便于維修和更換損壞的包裝袋。
8、氣流速度:在1~3m/s氣流速度下,除塵效果比較好,普通風(fēng)速控制在2~4m/s。
9、過濾過濾面積:過濾面積越大,除塵效率越高,但成本會相應(yīng)提高。所以應(yīng)預(yù)先計(jì)算風(fēng)量,然后選擇相應(yīng)的除塵器型號。
10、二級除塵:在工業(yè)除塵器箱體前裝有沉降室,構(gòu)成二級除塵。沉降室可除去一局部大顆粒粉塵,降低溫度減少除塵器壓力。